História revízii

Autor SHA1 Správa Dátum
  dk ce83d68403 去除decision=0阶段的hold 7 mesiacov pred
  dk cf10598cad Fix: time should be logged as millisecond precision.. 7 mesiacov pred
  dk a5c1dc1308 Feat: log time stamp at every decision 7 mesiacov pred
  DESKTOP-4GKCI80\Neuracle 51ff52e179 add led in freegrasping 9 mesiacov pred
  liudkun15@gmail.com fcc040d057 结尾中断数据线程 9 mesiacov pred
  liudkun15@gmail.com 4dae6c8a41 使用psychopy代码重构free grasping 9 mesiacov pred
  dk ca2906a497 Fix: feedback_time未定义 11 mesiacov pred
  dk ef9a6886c4 对静息状态增加冻结时间,防止误触发 11 mesiacov pred
  dk bef18a7294 去除端口自检功能,范式增加trigger box端口参数 1 rok pred
  DESKTOP-4GKCI80\Neuracle be4ba70c49 Fix: decision = 0, extend (for step mode) 1 rok pred
  dk 9c17d931c6 Feat: support step mode and edge mode for hand controller 1 rok pred
  dk 96def9ca3e 新版气动手在未完成抓握时可以进行下一步操作,取消原有的反应时间 1 rok pred
  dk 37e6c73f64 Refactor: 统一使用settings中的路径设置,psychopy程序和离线脚本统一模型路径输入方式 1 rok pred
  dk f11c3d0496 Feat: 使用气动手状态机模型,一次运动切换一次状态 1 rok pred
  DESKTOP-4GKCI80\Neuracle 26590183e6 modify input parameters when calling hand_device.start func 1 rok pred
  dk aba3e026d4 Fix: 在线的重参考参数 1 rok pred
  dk fca7ca152f Feat: add momentum for online (smooth p) 1 rok pred
  dk 535b1392f5 Freegrasping范式适应2分类模式 1 rok pred
  dk 4c6ebc97d7 Feat: multiclass online sim 1 rok pred
  dk 724545d4f7 Revert: 延长判决步长是无效的方法,回退到原先的0.1s步长 1 rok pred
  dk cab07ee0c9 根据气动手新接口调整范式控制指令 1 rok pred
  dk 859de2e194 训练范式适配模型api;自动载入训练好的transmat 1 rok pred
  dk 299f52e8e4 增加trans prob输入 1 rok pred
  dk 912bb3e0d1 调整判决步长与buffer匹配(目前为0.5s,以减少抖动) 1 rok pred
  dk 48e68a476f End receiving loop after exit experiment 1 rok pred
  DESKTOP-4GKCI80\Neuracle ad092dd749 Fix: trigger data type error 1 rok pred
  dk 9900e9024f Please enter the commit message for your changes. Lines starting 1 rok pred
  DESKTOP-4GKCI80\Neuracle f4bbae83e3 Fix syntax error 1 rok pred
  dk 40e04d849f 增加buffer_length控制参数 1 rok pred
  DESKTOP-4GKCI80\Neuracle d51f3c98bd Free grasping paradigm 1 rok pred